循環(huán)水泵變極后凝汽器膠球清洗裝置存在的問題與對策
對循環(huán)水泵電動機進行變極改造后,低速循環(huán)水泵運行時凝汽器膠球清洗裝置的收球率極低(50%以下)。對膠球收球率低的原因進行了分析,通過改進膠球投運條件,低速循環(huán)水泵運行時收球率達(dá)到95%以上,可滿足凝汽器清洗需要。
1機組概況
裝設(shè)2臺650MW發(fā)電機組,每臺機組配置了2臺96LKXA-25型離心式循環(huán)水泵,其設(shè)計流量為9.50/13.72m3/s,揚程為28.3/22.1m,轉(zhuǎn)速為372r/min,設(shè)計運行方式為冬季1臺機組配1臺循環(huán)水泵運行,夏季2臺機組配3臺循環(huán)水泵運行。為了響應(yīng)國家節(jié)能減排的號召,降低機組的廠用電率,2008年10月,該公司利用#2機組大修的機會,對C循環(huán)水泵電動機進行了變極改造,2009年3月,利用#1機組大修的機會,對A,B循環(huán)水泵進行了變極改造。該公司循環(huán)水泵電動機原極數(shù)為16極,經(jīng)改造后極數(shù)變?yōu)?8極,改造完成后,該公司實行循環(huán)水泵優(yōu)化運行方案,每年10月開始基本采用單機單臺低速循環(huán)水泵運行的方式,直到次年4月中旬才轉(zhuǎn)為單機單臺高速循環(huán)水泵運行方式。低速泵持續(xù)運行時間約為半年,低速循環(huán)水泵運行時投入凝汽器膠球清洗裝置后,膠球收球率低至50%以下,凝汽器得不到有效清洗,凝汽器端差居高不下。
該公司#1,#2機組凝汽器膠球清洗裝置系統(tǒng)主要是借助水流的作用將大于凝汽器鋼管內(nèi)徑的海綿膠球擠進凝汽器鋼管,對凝汽器鋼管進行擦洗,維持凝汽器鋼管內(nèi)壁清潔,保證凝汽器設(shè)計換熱效率不下降,從而保證凝汽器的端差和汽輪機排汽壓力在規(guī)定的范圍內(nèi);同時避免凝汽器鋼管內(nèi)壁腐蝕,改善運行條件,延長機組壽命。
主要技術(shù)參數(shù):廠家設(shè)計收球率,95%,膠球投入系統(tǒng)后1個月內(nèi)不更換;收球網(wǎng),開關(guān)型油缸驅(qū)動,出、入口管規(guī)格為DN2400;收球網(wǎng)網(wǎng)板,隔柵型,隔柵間隙為7mm;運行水阻壓力,<3000Pa;膠球泵流量,10~25kg/s;出口壓力,110~140kPa;膠球規(guī)格,o26mm,冬季流量較低時采用o25mm的膠球;凝汽器鋼管規(guī)格,o25mm×0.5mm。
3低速循環(huán)水泵運行時膠球清洗裝置收球率低的原因分析
由于低速循環(huán)水泵運行時出口壓力只有0.16MPa,循環(huán)水流量減少較多,循環(huán)水進入凝汽器的進、出水差壓下降至0.02MPa,高速循環(huán)水泵運行時出口壓力為0.17MPa,凝汽器循環(huán)水進、出水差壓達(dá)到0.03MPa。低速泵運行投入凝汽器膠球清洗裝置時因進、出水差壓偏小,水動力不足以推動膠球進入比膠球直徑小1mm的鋼管內(nèi)流動,部分膠球不能順暢通過凝汽器鋼管而卡在凝汽器鋼管內(nèi)或停留在凝汽器水室中,順暢通過凝汽器鋼管的膠球數(shù)量下降。隨著膠球的不斷循環(huán),越來越多的膠球卡在鋼管內(nèi)或停留在凝汽器水室中,造成膠球裝置收球率很低;同時,因部分凝汽器鋼管內(nèi)沒有得到膠球的清洗,凝汽器清洗效果達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求。
4提高凝汽器膠球收球率的對策
4.1對策
投運膠球清洗裝置前增啟1臺循環(huán)水泵運行。增啟循環(huán)水泵后循環(huán)水母管壓力達(dá)到0.18MPa,凝汽器循環(huán)水進、出水差壓達(dá)到0.05MPa,膠球應(yīng)能順暢,地通過凝汽器鋼管。2011年3月按照這種方式試投膠球清洗裝置,收球率達(dá)到99%以上,效果極佳;但膠球清洗裝置投運1次需要4h左右,期間增啟的循環(huán)水泵要一直運行,膠球清洗裝置停運后方可停止增啟的循環(huán)水泵。增啟的循環(huán)水泵按低速泵功率為3000kW計算,每次投運膠球清洗裝置要多耗電12MW·h,按每5d投運1次膠球清洗裝置計算,每月投運6次多耗電72MW·h,發(fā)電廠用電率會有所升高。在沒有想到更好的辦法以前,2011年3月和4月采用了這種方法投運凝汽器膠球清洗裝置,在此期間,清洗效果良好,凝汽器端差降到了設(shè)計值4.95℃以下。
4.2新方法探索
2011年10月,隨著環(huán)境溫度的下降,該公司循環(huán)水泵又轉(zhuǎn)為低速泵運行,該公司發(fā)電部設(shè)想在低速循環(huán)水泵運行期間采取關(guān)小凝汽器單側(cè)循環(huán)水流道出水門的方式,提高正常側(cè)循環(huán)水流道的進、出水差壓,使正常側(cè)循環(huán)水流道的流動狀態(tài)達(dá)到高速循環(huán)水泵運行時的流動狀態(tài)。此時投入正常側(cè)循環(huán)水流道的膠球清洗裝置運行,可達(dá)到良好的清洗效果和較高的膠球收球率。2011-10-19,在#2機組320MW負(fù)荷工況下做了1次運行中關(guān)小凝汽器A流道循環(huán)水出水電動門的試驗,其數(shù)據(jù)見表1。
根據(jù)試驗數(shù)據(jù)及現(xiàn)場情況分析如下:
(1)試驗過程中循環(huán)水A流道出水電動蝶閥小關(guān)至20°,在關(guān)小過程中,循環(huán)水管道及凝汽器設(shè)備沒有發(fā)生異常振動,表明該操作使循環(huán)水系統(tǒng)流體改變流動阻力后不會對系統(tǒng)產(chǎn)生安全影響,具有可操作性。
(2)在循環(huán)水A流道出水電動蝶閥由90°關(guān)小至60°的過程中,機組的所有參數(shù)都沒有發(fā)生變化,可采用連續(xù)關(guān)小的方式操作,關(guān)小到60°以后宜采用間斷操作的方式。
(3)循環(huán)水A流道出水電動蝶閥關(guān)至40°以下并繼續(xù)關(guān)小時參數(shù)變化較敏感,每關(guān)小5°應(yīng)停留一段時間,可使參數(shù)穩(wěn)定。
(4)在試驗過程中,循環(huán)水A流道出水電動蝶閥關(guān)至40°時真空度未發(fā)生變化,此時循環(huán)水B流道進、出水差壓上升至0.03MPa并穩(wěn)定,已接近單臺高速泵運行時的差壓(查歷史趨勢,單機單臺高速泵運行時循環(huán)水A/B流道的進、出水差壓為0.03~0.04MPa),是投入B流道膠球清洗裝置運行較理想的狀態(tài)點。
(5)在試驗過程中,循環(huán)水A流道出水電動蝶閥關(guān)小后該側(cè)循環(huán)水流道進、出水差壓逐漸減少,關(guān)到40°時差壓為零,表明在這種狀態(tài)下A流道不宜投運膠球清洗裝置,否則,收球率將極低。
機組負(fù)荷在350MW以下時,建議將凝汽器單側(cè)循環(huán)水出水電動蝶閥關(guān)至35°~40°,停留投入另一側(cè)循環(huán)水流道膠球清洗裝置運行,此時對機組真空度基本上沒有影響,即使在操作過程中凝汽器單側(cè)循環(huán)水出水門全關(guān)了也有單側(cè)凝汽器在運行,不會影響機組的安全運行。
5關(guān)小單側(cè)循環(huán)水流道出水門試驗效果檢驗
對關(guān)小單側(cè)循環(huán)水流道出水門試驗結(jié)果進行分析后,2011-10-20T23:20,該公司將#2機組循環(huán)水B流道出水門關(guān)小至35°,投運循環(huán)水A流道膠球清洗裝置1次,清洗70min,收球150min;2011-10-24白班,聯(lián)系檢修人員對#2機組循環(huán)水A流道裝球室清點膠球1次,存球950個,原存球為1000個,計算膠球投運收球率為95%,基本滿足要求。
表1運行中關(guān)小A流道循環(huán)水出水電動門的試驗數(shù)據(jù)
項目參數(shù)
A流道出口門開度/(°) 90 80 70 60 50 40 35 30 25 20
C循環(huán)水泵電流/A 328 328 328 328 330 330 331 332 334 335
高壓凝汽器真空度/kPa 95.52 95.52 95.52 95.52 95.52 95.50 95.45 95.39 95.21 94.97
低壓凝汽器真空度/kPa 96.497 96.497 96.497 96.497 96.500 96.510 96.490 96.480 96.380 96.200
高壓凝汽器排氣溫度/℃ 31.47 31.47 31.47 31.47 31.37 31.37 31.57 31.87 32.07 32.60
低壓凝汽器排氣溫度/℃ 28.90 28.90 28.90 28.90 28.71 28.80 28.80 28.90 29.40 29.11
A流道循環(huán)水進水壓力/MPa 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.15 0.15 0.15 0.16 0.16
A流道循環(huán)水出水壓力/MPa 0.12 0.12 0.12 0.12 0.13 0.14 0.14 0.15 0.16 0.16
A流道循環(huán)水出水溫度/℃ 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.6 31.0 31.4 32.3 33.3
B流道循環(huán)水進水壓力/MPa 0.13 0.13 0.13 0.13 0.14 0.14 0.14 0.14 0.15 0.15
B流道循環(huán)水出水壓力/MPa 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.12
B流道循環(huán)水出水溫度/℃ 30.2 30.2 30.2 30.2 30.1 30.0 30.0 29.9 30.0 30.2
循環(huán)水泵變極后凝汽器膠球清洗裝置存在的問題與對策
6 采取對策后的效果
2011年3月以來,該公司高度重視凝汽器膠球收球律率低這一經(jīng)濟指標(biāo),成立了攻關(guān)小組,先后摸索出增啟循環(huán)水泵和關(guān)小凝汽器單側(cè)循環(huán)水出水電動門的方法,取得了較好的效果,年度凝汽器膠球平均收球率達(dá)到了95%以上,凝汽器鋼管的清潔度得到了保證,與2010年相比,凝汽器端差下降明顯,對
比數(shù)據(jù)見表2。
表22011年凝汽器端差完成情況及對發(fā)電煤耗的影響
參數(shù) 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2010年端差/℃ 4.67 3.52 3.62 2.93 3.37 5.39 4.57 5.41 8.37
2011年端差/℃ 3.94 3.23 2.83 3.01 2.75 3.05 2.97 3.26 5.63
端差變化/℃ ↓0.73 ↓0.29 ↓0.79 ↑0.08 ↓0.62 ↓2.34 ↓1.60 ↓2.15 ↓2.74
煤耗變化/[g·(kW·h)-1] ↓0.48 ↓0.19 ↓0.52 ↑0.05 ↓0.41 ↓1.54 ↓1.06 ↓1.42 ↓1.81
按各月平均值計算,2011年4—12月凝汽器端差與2010年相比下降1.24℃。按600MW機組技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)與發(fā)電煤耗敏感性分析,凝汽器端差每下降1℃煤耗下降0.66g/(kW·h),可降低供電煤耗0.82g/(kW·h);按1個年度計算,煤耗可下降1.00g/(kW·h),按全年發(fā)電量60億kW·h、標(biāo)煤單價1000元/t計算,全年可節(jié)約發(fā)電成本600萬元,節(jié)能效果十分可觀,可為其他電廠膠球清洗裝置的運行調(diào)整提供參考。