進口350MW機組凝汽器膠球清洗裝置系統(tǒng)改造
介紹了進口350MW機組凝汽器膠球清洗裝置系統(tǒng)的設(shè)計和運行情況,詳細分析了系統(tǒng)所存在的問題。對設(shè)備和控制系統(tǒng)進行改造后,膠球清洗裝置可正常運行,提高了收球率,改造效果明顯。
凝汽器膠球清洗裝置系統(tǒng)概況
眾所周知,保持凝汽器較高的真空和較小的端差,是提高機組循環(huán)熱效率的主要方法之一。以125MW機組為例,汽輪機背壓增高0.004MPa,將導致熱耗增加244.5kJ/(kW•h),煤耗增加9.70g/(kW•h);凝汽器端差升高5龍,將導致熱耗增加95.12kJ/(kW•h),煤耗增加3.66g/(kW•h)。
凝汽器冷卻水管內(nèi)壁臟污,會使凝汽器傳熱惡化,排氣壓力升高,真空下降,熱耗增加,影響機組的經(jīng)濟運行,因此,凝汽器膠球清洗裝置是汽輪機熱力循環(huán)和提高熱效率的重要輔助設(shè)備。
凝汽器膠球清洗裝置是指在運行的凝汽器的冷卻水中投入一定數(shù)量的膠球,使它們連續(xù)地在冷卻管內(nèi)循環(huán)流過,對冷卻管內(nèi)壁起清洗作用。略大于管內(nèi)徑的彈性膠球在凝汽器內(nèi)通過摩擦管壁,從而起到清洗污垢的作用,并可提高冷卻水管的清潔度,改善真空,降低煤耗,延長管子使用壽命。
回收膠球總數(shù)與投入膠球總數(shù)之比稱為膠球回收率(簡稱收球率),它能綜合地反映膠球清洗裝置的運行狀況和清洗效果。收球率高表示裝置系統(tǒng)運行正常,單位時間內(nèi)通球數(shù)多,清洗效果好。一般認為收球率應(yīng)高于90%。收球率低或很快地逐步降低,不僅造成補充膠球量增大,而且有可能堵塞冷卻管和收球網(wǎng),清洗效果差。經(jīng)驗表明,收球率高低也是決定膠球清洗成敗的一個關(guān)鍵圖素,收球率低是推廣應(yīng)用膠球清洗裝置的大障礙。
保證凝汽器膠球清洗裝置可靠、高標準的收球率、使膠球順利通過凝汽器冷卻水管并有確切的擦洗、讓每一根冷卻管有均等的清洗頻率、確保膠球的摩擦不損傷管壁等,是膠球清洗裝置的技術(shù)關(guān)鍵。
凝汽器膠球清洗裝置系統(tǒng)存在問題及分析
影響收球率偏低的主要問題就是跑球和積球。跑球就是膠球隨著循環(huán)水流跑出,跑球的技術(shù)關(guān)鍵問題是收球網(wǎng),如電動頭力矩不夠或者收球網(wǎng)本身剛度不夠,就會導致在循環(huán)水的沖擊下收球網(wǎng)網(wǎng)板間留有間隙或者收球網(wǎng)限位不對,造成收球網(wǎng)關(guān)閉不嚴。積球就是膠球堵塞在凝汽器鈦管或者積聚進回水室和收球網(wǎng)處。積球多為系統(tǒng)設(shè)計問題,凝汽器水室結(jié)構(gòu)不合理、流場分布存在死區(qū)和渦流區(qū)、膠球泵的出力不夠、膠球質(zhì)量不好(如浮在水面)等都會導致積球過多。
利用機組檢修機會,將凝汽器A,B側(cè)循環(huán)水出水管道人孔門打開,檢查收球網(wǎng)的實際位置,發(fā)現(xiàn)電動頭在位置開關(guān)動作時收球網(wǎng)能關(guān)閉嚴密,但是機組正常運行時,電動頭在關(guān)位由于力矩不夠發(fā)生松動而導致收球網(wǎng)關(guān)閉不嚴,采用電動頭力矩動作仍無濟于事。
收球網(wǎng)篩前后壓力變送器損壞后一直未恢復,導致自動反洗無法進行,收球網(wǎng)處雜物垃圾積聚,影響收球。
控制系統(tǒng)設(shè)備陳舊老化,部分功能失去,當系統(tǒng)故障時,無法通過調(diào)閱PLC梯形程序來査找故障原因;試圖優(yōu)化控制策略時,無法通過修改PLC梯形程序來實現(xiàn)。因此,控制系統(tǒng)可靠性較差、故障頻繁,會影響膠球清洗的正常進行。
膠球清洗裝置系統(tǒng)的改造
針對膠球清洗裝置系統(tǒng)存在的問題,利用機組檢修機會對設(shè)備進行了改造,對控制系統(tǒng)進行了設(shè)計、優(yōu)化,即硬件更換、軟件重新編程。
膠球清洗裝置設(shè)備的改造
以電動推桿替換電動頭。機組計劃檢修時,釆用無錫東北塘電站輔機廠生產(chǎn)的型號為DT2000-26的電動推桿替換原電動頭,在收球和反洗位置具備自鎖防松功能,確保了膠球清洗裝置系統(tǒng)投運時收球網(wǎng)關(guān)閉嚴密,減少跑球,提高了收球率。
收球網(wǎng)的定位。機組計劃檢修時,將A,B側(cè)循環(huán)水管道人孔門打開,調(diào)整電動推桿至收球和反洗位置時收球網(wǎng)板的實際位置,確保電動推桿的開關(guān)動作位置與收球網(wǎng)板的實際位置保持一致,減少跑球,提高了收球率。
恢復自動反洗功能。機組計劃檢修時,將損壞的收球網(wǎng)篩前后壓力變送器更換為差壓變送器,恢復了自動反洗功能,可不定期將進水室內(nèi)和收球網(wǎng)上的雜物沖洗掉,防止了收球網(wǎng)板因雜物垃圾而關(guān)閉不嚴導致的跑球,提高了收球率。
膠球清洗裝置控制系統(tǒng)改造
膠球清洗裝置控制系統(tǒng)是此次系統(tǒng)改造的重中之重,熱控業(yè)技術(shù)人員根據(jù)系統(tǒng)的需求,拆除原來的德國施奈德公司的PLC,采用新的PLC。考慮到投資成本和技術(shù)熟悉程度,選用了二期儀用空壓機和一期化水系統(tǒng)均使用過的GEFANUC系列90-30可編程控制器。
根據(jù)膠球清洗裝置系統(tǒng)功能重新設(shè)計編寫程序,將人-機界面更換為觸摸屏;系統(tǒng)啟動、循環(huán)、收球、停止和收球網(wǎng)反沖洗等實現(xiàn)程序控制,也可手動操作;控制系統(tǒng)簡化,提高了可靠性,程序和定值可方便修改。在自動程序下,人員操作很少,大部分工作由程序完成;所有的操作全部通過觸摸屏實現(xiàn),并且整個膠球清洗流程可在觸摸屏進行顯示。
在編寫程序過程中,實現(xiàn)了大限度地運用可編程控制器的硬件資源和與之配套的軟件資源,軟化了必不可少的中間環(huán)節(jié),精簡了硬件回路和設(shè)備的目標,體現(xiàn)出了可編程控制器的優(yōu)越之處:簡化、智能、可靠、穩(wěn)定。