提高凝汽器冷卻管膠球清洗效率運(yùn)行中的清潔?
以125MW機(jī)組為例,介紹了近年來國內(nèi)許多汽輪發(fā)電機(jī)組膠球自動清洗/膠球清洗系統(tǒng)的使用現(xiàn)狀、存在問題、改進(jìn)方法以及建議。實(shí)踐證明,采用14FH-5-0凈水器和S-14-0膠球收網(wǎng),對提高凝汽器的運(yùn)行可靠性有重要作用
關(guān)鍵詞:凝汽器;膠球自動清洗系統(tǒng);汽輪機(jī)組循環(huán)熱效率;冷卻水管
凝汽器是火力發(fā)電廠、核電站及化工企業(yè)中的重要設(shè)備之一,維護(hù)凝汽器冷卻水管內(nèi)壁的潔凈,保持凝汽器在較高真空度和較小溫差下工作是提高汽輪機(jī)組循環(huán)熱效率的主要方法之一。為了維護(hù)凝汽器冷卻管的潔凈,過去國內(nèi)大部分電廠曾采用停機(jī)或?qū)嶝?fù)荷減半由人工進(jìn)行清洗的方法。這樣,冷卻管在從清洗一被污染一減負(fù)荷清洗的較長周期中,有相當(dāng)長的時間清潔系數(shù)小于設(shè)計值(國內(nèi)一般取清潔系數(shù)為0.80-0.85),使得汽輪機(jī)在真空惡化的不經(jīng)濟(jì)狀態(tài)下運(yùn)行,導(dǎo)致汽輪機(jī)熱耗率和發(fā)電煤耗率增加。以125MW機(jī)組為例,當(dāng)汽輪機(jī)背壓偏高,設(shè)計值和凝汽器端差增大后,熱耗率與煤耗率的變化見表1。
目前,國內(nèi)多數(shù)汽輪機(jī)發(fā)電機(jī)組都釆用了自動膠球清洗裝置/膠球清洗系統(tǒng),使凝汽器冷卻管在運(yùn)行中保持清潔。
(1)設(shè)計不銹鋼反應(yīng)釜時應(yīng)適當(dāng)增大半管直徑,有利于減少半管之間對接焊縫的數(shù)量和與釜體連接的角焊縫長度,以減少產(chǎn)生焊縫泄漏的幾率。
(2)制造過程中要減小裝配應(yīng)力。半管的直徑公差和圓度要有限制,減少對接錯邊量,半管的對接焊縫必須全焊透,認(rèn)真進(jìn)行無損檢測。
(3)改進(jìn)半管制造工藝。按照圖樣尺寸要求,將半管用板材沖壓成型,這樣既沒有材料的浪費(fèi),而且可以用模具成批制造,節(jié)省加工費(fèi)。
(4)考慮到不同材料的線膨脹系數(shù)、導(dǎo)熱系數(shù)有狀態(tài),提高了真空度并減少了水垢,從而節(jié)約發(fā)電單位煤耗。經(jīng)過測試比較可知,清潔度提高0.2〜
.表1某125MW機(jī)組汽輪機(jī)背壓升高
和端差增大后増加的熱耗與煤耗數(shù)值
汽輪機(jī)背壓升高 /MPa |
增加熱耗 /g•(kW•h)_1 |
增加煤耗 /g•(kW・h)_1 |
0.001 |
60.08 |
2.36 |
0.002 |
129.79 |
5.30 |
0.003 |
188.82 |
7.50 |
0.004 |
244.51 |
9.70 |
凝汽器端差升高 |
增加熱耗 |
増加煤熱耗 |
/.C |
/g・(kW-h)—】 |
/g•(kW•h)~l |
1.0 |
20.98 |
0.80 |
2.0 |
40.95 |
1.57 |
3.0 |
59.87 |
2.31 |
4.0 |
77.92 |
2.99 |
5.0 |
95.12 |
3.66 |
一定的差異,半管的材料盡量選用與釜體相同的材料,避免因材質(zhì)間的差異增大熱應(yīng)力而使半管的焊縫受到破壞。
(5)有關(guān)技術(shù)部門應(yīng)盡快制定和完善半管制造的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范,并加大執(zhí)行力度。0.3,相當(dāng)于增加了凝汽器冷卻面積20%〜30%。在冷卻水質(zhì)較差的一些發(fā)電廠,煤耗節(jié)約可以達(dá)到2%〜3%或者更多。由于膠球清洗系統(tǒng)還可以使得冷卻管的損壞數(shù)量減少,故可提高凝汽器運(yùn)行的可靠性,減少汽輪機(jī)設(shè)備計劃停機(jī)次數(shù)。此外,發(fā)電煤耗的降低還可以減少有害物質(zhì)的排放量。再者,管內(nèi)腐蝕受到控制也可減少金屬材料的損耗。因此,自動膠球清洗裝置/膠球清洗系統(tǒng)的使用成為火力發(fā)電廠節(jié)能的有效措施之一。文中對此系統(tǒng)存在問題及改進(jìn)提出了.意見和建議,以供同行借鑒。